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今年以来,轧钢厂棒线车间深入践行“修旧利废,降本增效”的理念,严格控制生产成本,节支增效,通过提高认识、小技小革、回收利用等措施,压缩成本支出,减少能源浪费,助推公司高质量发展。
立足本岗,开源节流促发展
轧钢厂棒线车间冷剪剪前辊道,经常性出现辊子磨损,左右高低不一致,钢材剪切输送不均匀的情况,造成冷剪剪刃磨损,钢材剪切质量差,严重影响生产。车间维修班组成员通过观察发现此问题后,积极讨论提出建议整合措施,对冷剪剪前辊道进行改造,在冷剪剪前辊道辊身上焊接均匀分布的隔片,改造后钢材剪切时分布均匀。平时停机检查即便发现隔片有磨损,也能实现快速更换,保障了生产顺行。
自加压力,挖潜增效保安全
轧钢厂棒线车间二号棒线轧线17架、18架轧机收放料需要手动操作,因轧线高速区域经常性出现飞钢,人身安全得不到保证,轧机收放料只能停机进行操作,造成轧线停机时间多,收放料不及时,容易导致飞钢,进而影响生产。在发现此问题之后,车间经研究对17架、18架轧机收放料装置进行改造,将收放料装置改成电机带动,改造后收放料操作快速准确。平时收放料能够实现远程操作,人身安全得到了保障。
优质建设,降低磨损止反弹
轧钢厂棒线车间一号棒线二号飞剪转辙器存在带钢头的情况,轧线飞剪在剪切后钢头不能准确掉入废料兜,与下支钢会发生碰撞,进而导板转辙器磨损,造成轧线堆钢,停机时间多,危险系数大,严重影响生产。经车间讨论制定措施后对对二号飞剪转辙器进行改造,在原有转辙器基础上向前移动转辙器位置,增加飞剪剪切后钢头掉落的空间,减少钢头反弹,使钢头能准确快速落入废料兜。同时去除前挡板,平时点检便于发现导板磨损情况,便于更换。轧钢厂棒线车间在降本增效的路上始终坚持不怕困难,集思广益,利用停机检修时间对设备进行改造升级,降低岗位工人员劳动强度,为公司降本增效,贡献源源不断的维修力量。(棒线车间周伟)
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