中科公益爱心 https://weifang.dzwww.com/cj/201711/t20171127_16268082.htm年5月19日,茂名石化2号裂解装置成功产出合格产品,标志着经过56天的鏖战,年茂名石化化工2号系列装置大修顺利完成。作为茂名石化“十四五”开局之年实施的第一个重大项目,化工2号系列装置大修事关全局、意义重大,共涉及12套生产装置和配套包装线,公司级重点项目17项。本次大修也是茂名石化史上现场管控最严的一次大修,实施史上最庞大的“零排放”项目和多项国产化技术改造。绿色+大修:“零排放”“零损失”物料应收尽收3月25日9时,2号裂解装置圆满完成71个月运行任务,顺利停车。至此,化工分部2号系列装置大修主线平稳停车。装置停车期间,茂名石化细化完善装置开停工及物料回收方案,严格落实停工“四关”:工艺处理干净关、盲板隔离关、防硫化亚铁聚合物自燃关及系统孤岛关,从严监督安全、环保及现场管控措施落实情况,持续完善装置开停工及物料回收方案,实现停车装置物料“零损失”。本次大修实施茂名石化史上最庞大的“零排放”项目,采取资源回收利用的绿色大修停车模式,在2号裂解装置现场搭设寸径、多米长的临时排放管线。停车时,通过零排放管线将系统内的油品定向排至芳烃、储运储罐,开车时再将油品从储罐引回系统,确保“气不上天、油不落地、水不超排、渣不乱丢”。为做好12套装置停车物料全回收,化工分部进行5场专项推演,制定系列回收措施。在3号聚丙烯装置停车过程中,他们创新提出“分单元、分阶段”物料回收,将丙烯退料流程由原来的回收至上游裂解装置,改为在本装置内部两个不同时段停车的反应器之间进行,不仅提高回收效率,还减少裂解回收压力,保证裂解装置的产出。同时,他们通过对丙烯汽提塔进一步优化,累计回收利用丙烯47吨,节省近一天的退料时间。为减少裂解置换排放量,化工分部一改以往将整个管网物料直接排放的“粗暴”做法,重点利用两套裂解装置物料互送,让待修的2号裂解装置物料充分转移至1号裂解装置全部消化。2号裂解装置实现16小时平稳停车,共回收乙烯、丙烯等物料余吨。这次化工2号系列装置大修,化工区两台CFB锅炉同停检修,热电分部高度重视绿色环保,通过优化、创新,做实做细各项减排措施,较好地实现“废水不外排、灰渣不落地、扬尘最小”的绿色检修目的,于5月2日14时30分成功并汽,圆满完成两台CFB锅炉检修。制度+大修:“点赞台”“曝光台”严控现场安全“十建公司电工姜德富认真负责,严格按照制度要求管管理施工队伍的临时用电,奖励3分,奖金元。”近日,在茂名石化化工分部检修现场展板通报栏上,承包商电工姜德富严格执行制度的事迹上了“点赞台”。同时,个别不严格执行制度的施工人员上了“曝光台”,被严格考核。这次大修,是茂名石化史上现场管控最严的一次大修。层层监控,确保严格执行制度;层层监察,全方位严格管控现场;重奖重罚,狠反随意、违章行为,使全力确保大修安全成为参战干部员工的共识。在2号裂解富乙烯气线切出处理过程中,车间发现手阀内漏,经过多次处理仍无法完全切出隔断,无法加上盲板。化工分部严格按照《茂名石化施工作业安全管理程序》提级管理,按重大作业组织实施。在分部和车间领导全程带班下,作业人员在消防水掩护条件下顺利加上盲板。化工分部执行“事前有策划,过程有控制,事后有验证,活动有记录”全过程管控,抓好检修安全和质量管理。各参战单位以我为主,深度介入检修,确保各项作业高质量完成。裂解车间对冷箱内部条通道、上千条焊缝进行地毯式排查,组织施工单位加班加点,连续4天吃干在现场。承包商积极主动强化现场安全教育,在严格制度的前提下,想方设法解决难题。面对2号加氢压缩机三段填料函拆卸困难,广东茂化建集团机修分公司经过与车间设备组多次对接,创新设计拆装工具,顺利拆出填料函,比原计划缩短工期5天。化工分部利用HSSE片区会议,让施工单位以案例讲评的形式,举一反三,强化自主管理;建立大修两级HSSE管理体系,将承包商纳入甲方管理,各车间网格化制定HSSE管理方案;针对余名施工人员首次进厂作业的实际,严抓HSSE专题培训,没有通过考试的严禁入厂;联合承包商搭建安全教育基地,在
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