当前位置: 操作装置 >> 操作装置发展 >> 质效攻坚第一联合车间优化生产操作打造
近日,第一联合车间延迟焦化装置生产工序由24小时调整为36小时,装置能耗大大降低,这是贯彻落实公司“转观念、勇担当、强管理、创一流”主题教育部署,打造提质增效“升级版”的一项有力举措。
据了解,年以来,随着成品油市场供需变化,车间按照公司部署不断提高船燃生产能力,压缩延迟焦化生产负荷,负荷率约43%,焦炭塔容积使用率仅有27%,中低压蒸汽、电、天然气等主要能源单耗大幅增加,能源利用率较低。在生产运行处、技术处指导下,车间通过装置能耗、成本、运行工况核算分析,以及国内同类装置调研学习、相关文献查阅,提出延长生焦周期降低能耗及运行成本的方案。
历经两个月,车间完成前期可研报告、操作方案编制、操作卡修订,目前装置已顺利进入36小时生焦操作阶段。为确保36小时生焦操作内容不固定带来的操作风险全面受控,同时严格管控试验期间关键操作,车间采取多项措施,一是编制详细生焦工序表以及每日工作清单,供班组实时参考;二是每次切塔以及除焦操作时,安排专业技术人员轮流值守现场把关,确保及时发现处理问题;三是认真开展标定工作,尤其是主要用电设备电流值,并采样石油焦、干气等进行化验分析,根据结果调整优化操作条件。
目前车间正在统计总结分析36小时生焦期间石油焦质量、能源消耗、操作程序等关键数据信息,为进一步延长生产周期至48小时做准备,完善优化生焦工序方案,力求最大限度降低能源消耗与运行成本,探索提质增效更多有力举措。
供稿陈昉彬韩晶
责编刘红梅黄路露陈寞
审核吴萌
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