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4月8日一上班,炼油一部2号加氢裂化当班职工王翔宇便前往装置进行巡检。在0.4Mpa汽包处,他认真查看液位计和压力表指数,一切均正常。此处是该装置深挖自身潜力节能降耗的关键所在。
去年以来,炼油一部便将深挖装置潜力、切实降低能耗作为攻坚创效的着力点,2号加氢裂化通过提高装置自产自用的0.4Mpa蒸汽量和蒸汽发汽温度、停用溶剂再生塔底1.0Mpa蒸汽和除盐水等举措,充分利用反应热量节能降耗。
在前期运行中,为了控制好再生塔底温度,需要补进一定量的1.0Mpa蒸汽,而1.0Mpa蒸汽不能直接使用,需要注入一定量除盐水,这既增加了装置化工三剂的费用,又增加了蒸汽和除盐水的消耗。
技术人员发现,当自产0.4Mpa汽包发汽量提升到设计值的73%时即可满足装置溶剂再生塔的加热需求,不再需要1.0Mpa蒸汽补充加热,但目前装置发汽量还不到设计值的一半,能源利用率还有很大的提升空间。
他们通过关小柴油/原料油换热器换热旁路,降低原料油换热温度,提高柴油与汽包除氧水换热温度,以此达到提高0.4Mpa汽包发汽量和发汽温度的目的。
他们还充分利用反应器流出物的热量,来弥补原料油换热所损失的热量,通过不断关小原料换热旁路,增加原料与反应流出物换热。原料换热后温度不仅没有下降,反而上升2℃,而且加热炉瓦斯流量还下降了55m3/h,起到节约瓦斯的效果。
此举不仅没有造成分馏系统能耗的增加,热高分入口温度的降低还减少了溶解氢气的消耗,同时热高分顶高压空冷电机变频信号仅为之前的一半,又节约了部分电能。经测算,上述节能举措预计全年可节支约余万元。
图:王宁
文:陈伟伟王翔宇
编:张甜
校:李阳杨
金陵石化第期总期
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