,生产管控中心阳极组装班积极围绕公司全要素对标要求,细化对标指标,以安全平稳高效生产为目标,对标降本开展各类设备改造优化活动。近日,阳极组装班针对阳极浇铸铁水飞溅及石磨机故障率高,能耗、人工成本增加,安全风险大等情况,成立石墨机改造攻坚小分队开展对标降本促发展攻关活动。小分队通过对年石墨机全年使用维修记录、使用情况统计梳理后得出结论,一是新极浇铸前阳极钢爪脚蘸石墨,使用的是煤油和石墨粉混合的湿法蘸,受环境因素影响,煤油中会夹杂水分,浇铸时铁水在碳碗里遇到水分而沸腾,造成铁水飞溅,增加浇铸风险和专人清理铁屑成本;二是蘸石墨机故障率高,影响浇铸效率的同时还导致其余设备空转,增加吨铝电耗。创新改进,推进全要素对标降本。结合这一结论,小分队从“人机料法环”着手,首先将石墨粉混合湿法蘸改为干法蘸,并加装横向气缸推动装置,疏松石墨粉以增加蘸粉效果;其次对石墨机加装纵横向固定装置,对气缸加装固定装置,降低晃动,减小气缸伸缩偏差,取消电机驱动链搅拌,在蘸石墨机旁加装导杆掉落防倾倒护栏等改进;同时加强员工理论知识、技能培训,从而提升操作人员的生产工艺、加料方式和设备操作控制水平。据统计,此次石墨机创新改造可直接降低生产成本约每年2万元,同时起到了提高劳动生产率、降低安全风险的良好作用。(全会生倪彩云)编辑:屠艳萍预览时标签不可点收录于合集#个上一篇下一篇
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